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提高制冷剂效率的措施分析

发布:2016-08-08  阅读:1737

 

当今很多空调及其他地方使用的制冷机都存在严重的效率低的现象,制冷机经常发生热气旁通现场,导致制冷效率低下,制冷量远低于额定制冷量。制冷机设备效率(COP值)很低,一般在3.8左右,远低于额定值5.36.且频繁对制冷机冷凝器进行化学清洗(每2-3月1次),对冷凝器管壁磨损又较严重。通过对制冷机各个环节进行分析,从对效率有影响的很多方面,总结出效率低的主要原因是换热器结垢、冷却塔脏、冷却水质较差。基于此,结合实例对制冷机效率提高的措施进行了研究分析,并对整改措施后进行跟踪,计算,最后确定提高制冷剂效率的主要措施,将COP值从3.8左右提高至5.0,从而节约了能耗问题,也保证了设备的使用寿命,最后检查并巩固措施。

一、背景

1、  企业管理创新年的相关要求

为积极响应企业管理创新,设备管理创新更多的是技术改造,提高设备效率为核心。

2、  节能降耗管理的需要

在能耗统计分析中发现,08年电标煤约占总标煤的44%,而制冷系统耗电占全厂总耗电比例13.52%。

3、  现状调查

1)  制冷机组经常发生热气旁通现象,导致制冷效率低下,制冷量远低于额定制冷量;

2)  制冷机设备效率(COP值)很低,3.8左右,远低于额定值5.36;

3)  频繁对制冷机冷凝器进行化学清洗(每2-3月1次),对冷凝器管壁磨损严重。清洗时冷凝器端盖可以看见冷凝器表面结垢、管道堵塞严重藻类、微生物滋生。

4、  目标、原因分析及确定要因

通过对制冷机现状的调查,结合现在制冷机设备效率现状与制冷机额定效率情况,经过测算,将制冷机能效比(COP值)提升到5是可行的。

 小组成员针对制冷机现状进行全面讨论,认为造成设备效率低的原因分析如下:

1)  人员操作不规范

经过现场调查,所有操作人员均经过上岗培训,并且全部培训合格,在实际操作中也是严格按照冷机操作规程(作业指导书)进行操作。故不是要因。

2)  换热器结垢

在现状调查中,我们发现机组冷凝器结垢非常严重,严重影响换热效果,造成设备效率低下。是要因。

3)  长期负荷太高或太低

理论上,机组运行在80%负荷情况下效率最高,但由于生产与设备的限制没有办法实现,故不作为要因。

4)  传动机构磨损

离心机叶轮、传动机构、高低速轴承总成等磨损将严重影响机组效率,在现有条件下暂无法处理,故不作为要因。

5)  制冷剂偏少

经过现场检查发现,制冷剂足够。在维护记录中发现,加过制冷剂(氟利昂),检查过压力,只是甚微。故不是要因。

6)  冷却水质差

在现状调查中,我们发现由于采用半封闭式冷却塔循环降温,在对冷却水降温的同时,伴随粉尘进入,形成水垢,同时温暖水温环境促进藻类的滋生。水垢、藻类的形成,影响换热效果,造成设备效率低。故这是原因。

7)  操作规程不完善

现场检查发现有完善的设备操作规程、作业指导书以及维护保养记录,并请专业的维保单位协助进行保养。

8)  制冷机使用的现场环境温度变化

现场采用空调排风系统进行降温,在管理制度专门针对排风系统进行控制,在制冷机使用的高温季节要求开启排风系统,实际也是严格按照制度执行的,故不是原因。

9)  冷却塔脏

循环冷却水系统采用半封闭式冷却塔进行降温,在降温的同时,粉尘进入布水器及接水盘,形成垢,特别是布水器处的水垢,影响水量不足或布水不均,造成换热效果差。这与现场检查冷却塔发生的状况一致。故这是原因。

10)  测量器具不准确

测量用传感器、流量计以及电度计量用的多功能表均采用进口高精度仪表,根据使用环境限制用抽检形式进行检验,均为合格的。故不是原因。

5、  制定对策及实施

通过原因分析及要因确定,对3个原因分别制定和实施如下对策。

1)  换热器结垢

针对换热器结垢,继续采用物理清洗的方法,但考虑到机械摩擦对冷凝器管壁的损伤,减少清洗频次。

2)  冷却塔脏

针对冷却塔脏的现象,分别就集水盘和布水器定期采取如下措施:每季度对冷却塔集水盘进行排污、清理积垢;对布水器处的水垢,安排农协工定期进行清洁,消除水垢堵塞布水孔,影响水量不足或布水不均,造成换热效果差的现象。

 

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